![](/Upload/ajax/image/1677811382.png)
一、技术内容
(一)基本原理
本项目从源头上找到电解槽稳定高效运行的技术措施,通过对电解槽结构研究,发现适当调整阴极导电结构既可以大幅降低铝液中水平电流,提高电解槽稳定性,同时保持阴极压降不升高。阴极导电结构形式多样,其对消除阴极水平电流和提高磁流体稳定性的贡献,以及所带来的施工难度和使用成本不同。本项目找到了一种较为简便的途径,即适当调整阴极钢棒和炭块高度,通过将钢棒按照一定高度比例分割,从而改变阴极钢棒的导电路径;优化阴极钢棒与炭块的组装形式等手段调整阴极导电结构。
(二)工艺技术
首创了双层阴极钢棒阴极导电结构、水平电流和电磁力双重优化的电解槽节能新技术;开发并设计了保温型电解槽内衬结构,保证了低极距下电解槽的热平衡;基于“新型湿法焙烧启动技术”开发的启动过程与非正常期快速降电压管理的节能技术;开发了低效应、高效能智能化槽控技术。
图1 新式阴极钢棒电解槽工艺流程
(三)技术创新点及特色
与现有节能技术相比,新式阴极钢棒结构技术具有以下特点:
(1)通过铝电解阴极结构及其导电路径的优化设计,从根本上降低了铝液中水平电流,提高了电解槽的稳定性,降低了能耗,提高了电流效率。
(2)仅仅需要增加一次性炭素材料、钢棒钢材成本,使用成本十分低廉。
(3)不需要改变原有阴极的平底结构,阴极使用寿命不受影响。
(4)与传统电解槽操作工艺相同,生产组织和管理衔接没有障碍。
(5)使用传统较为成熟的焦粒焙烧启动工艺,推广应用范围十分广阔。
(6)具有普遍的适应性,可以满足不同容量电解槽的需要。
(7)可有效提高电解过程电能利用率,具有显著的节电效果。
图2 新式阴极钢棒结构技术路线
二、实施效果
(一)环境效益
表1 某公司220kA电解槽工业试验考核期结果
(二)经济效益
示范工程实施期为3年,共投资15333.9万元,其中新技术投资4620万元(含研究试验费用2000万元)。据估算,全部投资税后回收期为5.4年(含改造期),全部投资税后内部收益率为15.9%,其中,新技术投资的投资回收期为1.7年(含改造期),投资内部收益率为268.1%。
(三)水平评价
本技术为具有我国自主知识产权的重大原创技术,拥有3项中国发明专利和3项中国实用新型专利,申请了10余项国际专利。曾获2012年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖,成果达到国际领先水平。